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福州水廠凈水工藝改造工程設(shè)計及運(yùn)行

發(fā)布日期:2011-7-12 閱覽數(shù):3663次

福州市北區(qū)水廠凈水工藝改造工程設(shè)計及運(yùn)行

1、項目背景

福州市目前共有水廠6座,其中北區(qū)水廠現(xiàn)狀供水規(guī)模為15m3/d,分三組(每組5m3/d),分別建于1977、19851986年,三組采用三種凈水工藝,分別是雙層回轉(zhuǎn)隔板反應(yīng)池+斜管沉淀池+無閥濾池工藝、機(jī)械加速澄清池+虹吸濾池工藝、網(wǎng)格反應(yīng)池+斜管沉淀池+虹吸濾池工藝。近期隨著我國對供水水質(zhì)的重視,相繼出臺了《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》、《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),而國標(biāo)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》也在修訂中,若繼續(xù)采用原有的凈水工藝將難以保證供水水質(zhì)的安全,改造前北區(qū)水廠已采用降低生產(chǎn)負(fù)荷以保障出廠水質(zhì),因此改造北區(qū)水廠原有工藝已迫在眉睫。

目前北區(qū)水廠主要供水范圍為福州市北片新店方向,根據(jù)福州市管網(wǎng)平差結(jié)果,若北區(qū)水廠15m3/d完全停產(chǎn),其現(xiàn)有供水區(qū)域全部改由西廠、新東區(qū)水廠供水,將造成福州市新店地區(qū)在高峰用水時段水壓不能滿足要求,供水安全無法保證。設(shè)計考慮北區(qū)水廠改造期間至少需保留北區(qū)水廠一組5m3/d生產(chǎn)能力,待新凈水構(gòu)筑物建成運(yùn)行后再拆除。

現(xiàn)有取水泵房、清水池、出水泵房等構(gòu)筑物已滿足運(yùn)行需求或已進(jìn)行了改造,本次改造工程主要內(nèi)容為凈水工藝改造,供水規(guī)模按現(xiàn)狀15m3/d。本次凈水工藝改造平面布置圖如圖1所示。

2、原水水質(zhì)

本工程現(xiàn)有取水水源為閩江,取水點(diǎn)在洪山橋以北的城市上游水源,根據(jù)歷年原水水質(zhì)月檢表,原水水質(zhì)符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的I類標(biāo)準(zhǔn),鐵、錳、揮發(fā)酚、礦物油偶有幾個月在類標(biāo)準(zhǔn)之間,溶解氧、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮及氯化物等均達(dá)I類標(biāo)準(zhǔn)。

水口水電站的建成對閩江上游的泥砂有顯著的截流作用,北區(qū)水廠原水濁度常年較低。根據(jù)北區(qū)水廠1995~2002生產(chǎn)報表統(tǒng)計資料作出的原水濁度頻率曲線圖可知,常年原水濁度低于5NTU的頻率達(dá)5%以上,低于10NTU的頻率為65%,低于35NTU的頻率為95%,凈水工藝應(yīng)滿足原水水質(zhì)不同濁度時處理要求。

3、高密度澄清池

1991年西區(qū)水廠建成投產(chǎn)以來,福州市新建水廠的反應(yīng)沉淀池均采用折板反應(yīng)+平流沉淀池工藝,運(yùn)行效果比較穩(wěn)定,但近些年隨著原水濁度的下降,形成礬花細(xì)且輕,容易在平流沉淀池的出水端重新上浮。目前福州水司已在各廠反應(yīng)池前投機(jī)PAM絮凝劑并擬采取在出水端增設(shè)斜板等措施以提高沉淀池出水水質(zhì)。

由于本次改造工程是在北區(qū)水廠現(xiàn)有廠區(qū)基礎(chǔ)上建設(shè),同時還要保留現(xiàn)狀一期5m3/d一組凈水工藝正常生產(chǎn)運(yùn)行,用地面積有限,北區(qū)水廠現(xiàn)狀地形高差較大,也使廠區(qū)布置的靈活性受到限制,經(jīng)過方案比較,我們選用得利滿公司開發(fā)的DENSADEG高密度澄清池作為本工程的反應(yīng)沉淀工藝。其主要由三部分組成:絮凝反應(yīng)池、預(yù)沉/濃縮池和斜板分離池,該工藝采取自動控制濃縮污泥外部循環(huán)流量、自動控制濃縮污泥泥位、在混合池和回流污泥管路上投加PAM、澄清區(qū)設(shè)斜板等措施,技術(shù)水平和處理效果均領(lǐng)先于原有的澄清池技術(shù)。

高密度澄清池前端設(shè)配水井及機(jī)械攪拌混合池,混合池分二格,單格平面尺寸4.8m×4.8m,有效水深4.8m。反應(yīng)池停留時間2min,轉(zhuǎn)速59rpm,功率15KW。本工程高密度澄清池分成2組,中間設(shè)污泥泵房及儀表走廊,絮凝池單組平面尺寸8.8m×7.0m,有效水深6.80m,絮凝池攪拌機(jī)功率15KW。預(yù)沉池/濃縮池單組平面尺寸15.0m×15.0m,有效水深6.80m,上升流速為14.6 m3/m2.h。斜板分離區(qū)單組平面面積為140m2,表面負(fù)荷23.4m3/m2.h。斜板分離池后設(shè)后混凝池,停留時間18s,通過投入少量的混凝劑以中和澄清后殘存的多余助凝劑PAM,以免堵塞濾池。

通過泥位探測器和刮泥機(jī)力矩,PLC自動控制高密度澄清池分為污泥循環(huán)階段和污泥排放階段兩階段運(yùn)行。正常運(yùn)行在污泥循環(huán)階段,當(dāng)泥位達(dá)到設(shè)定點(diǎn)或刮泥機(jī)出現(xiàn)過力矩或排泥周期等三個條件之一達(dá)到設(shè)定點(diǎn)時,進(jìn)入污泥排放階段,污泥排放泵開始運(yùn)行。

4、均質(zhì)濾料氣水反沖洗濾池

福州市目前已有三個水廠采用均質(zhì)濾料氣水反沖洗濾池工藝,處理規(guī)模達(dá)100m3/d,積累了豐富的運(yùn)行管理經(jīng)驗,且與本工程同一水源點(diǎn)的西區(qū)水廠采用均質(zhì)濾料氣水反沖洗濾池工藝處理效果良好,該濾池主要特點(diǎn)是選用均質(zhì)顆粒濾料避免反沖洗水力分級,擴(kuò)展濾料深層的截污能力,延長過濾周期,節(jié)省反沖洗費(fèi)用,并且采用自動控制,保持恒定水位運(yùn)行,采用三階段氣水反沖洗等,經(jīng)實踐證明滿足閩江水源處理要求。

本工程均質(zhì)濾料氣水反沖洗濾池分雙排布置,每排四格,共8格,中間為管廊。單格濾池有效過濾面積111.84m2,設(shè)計濾速為7.33m/h,砂面以上有限水深為1.2m。濾層厚度1.2m,有效粒徑0.95mm,K60=1.2。

采用氣水三階段反沖洗方式,整個反沖洗過程伴隨著待濾水表面掃洗,結(jié)合原水濁度常年較低情況,PLC根據(jù)原水濁度和沉淀水濁度累計計算結(jié)果來控制反沖洗的周期,一年中70%反沖洗周期可定為48小時,30%反沖洗周期可定為24小時。同時在達(dá)到反沖洗控制點(diǎn)前,先停止進(jìn)水,繼續(xù)過濾,水位計控制液面降至砂面上0.5m時才開始進(jìn)入反沖洗程序,以減少排水量。

設(shè)計時將高密度澄清池和濾池連成一體,高密度澄清池后混凝池出水通過兩側(cè)溢流堰進(jìn)入濾池兩排進(jìn)水渠道,合理利用渠道底部空間作為檢修通道,有效地解決了廠區(qū)占地面積有限的問題。

5、加藥系統(tǒng)

根據(jù)閩江原水水質(zhì)及高密度澄清池處理工藝要求,混凝劑投加系統(tǒng)設(shè)計能夠采用固體硫酸鋁或液體聚合鋁兩種類型,即設(shè)溶解池和貯液池分別用于兩種藥劑,并設(shè)2格溶液池稀釋投加,設(shè)計投藥濃度為5%,前混凝投加量為15ppm,兩組反應(yīng)池各設(shè)一個投加點(diǎn),投加在機(jī)械攪拌混合池進(jìn)水端,后混凝投加量為3ppm,投加在后混凝池內(nèi),兩組高密度澄清池混合一個池內(nèi);炷齽┤芙夂拖♂尣捎皿w積法制備,通過PLC控制液位和電動閥實現(xiàn)。前混凝根據(jù)原水流量與流動電流SCD信號分別控制計量泵的頻率和沖程自動投加,后混凝根據(jù)原水流量比例投加。

6、PAM投加系統(tǒng)

根據(jù)福州水司水質(zhì)監(jiān)測站的試驗數(shù)據(jù),針對閩江水質(zhì)分不同濁度采用不同的PAM投加量,8NTU以下的投加量為0.05ppm,20NTU以下的投加為0.050.1ppm100NTU以下的投加為0.080.15ppm。

投加PAM關(guān)鍵是粉末PAM的溶解和稀釋,目前國內(nèi)外基本上都是采用溶解稀釋一體的成套設(shè)備,經(jīng)多種設(shè)備比選,北區(qū)水廠選用W&T公司的DD4產(chǎn)品,其干粉初濕擴(kuò)散系統(tǒng)采用采用中空波輪式攪拌葉輪,防止PAM干粉結(jié)塊,保證了PAM的初濕和活化;溶解熟化系統(tǒng)采用中空式真空攪拌漿,利用漿葉旋轉(zhuǎn)將溶液甩出后形成的真空,將罐中溶液重新吸入漿葉內(nèi)腔,循環(huán)攪拌,形成上下左右交錯的漩渦式流態(tài),最大限度地提高攪拌效果。避免因為攪拌強(qiáng)度不均勻造成聚合物結(jié)塊及聚合物分子鏈斷裂現(xiàn)象地產(chǎn)生。

根據(jù)監(jiān)測站試驗數(shù)據(jù)和以往的經(jīng)驗,考慮高分子聚合物極難擴(kuò)散,在進(jìn)入原水管時,溶液濃度越稀釋,混凝效果越佳。北區(qū)水廠設(shè)計投加濃度0.05%左右,儲液罐設(shè)計濃度為0.2%,設(shè)計在計量泵出口設(shè)一套終極稀釋裝置,將溶液稀釋成0.05%左右的溶液,以提高絮凝、助凝效果。

7、加氯系統(tǒng)

加氯系統(tǒng)分為濾前中間加氯和濾后消毒加氯。濾前中間加氯采用原水流量比例控制,最大加氯量為1.5ppm,采用增壓泵和水射器聯(lián)合方式投加在高密度澄清池后混凝池內(nèi)。濾后加氯采用原水流量和余氯反饋復(fù)合環(huán)路控制,最大加氯量為3ppm,采用強(qiáng)力擴(kuò)散器投加在濾池出水管入口處,強(qiáng)力擴(kuò)散器是一種化學(xué)藥品真空投加器,集合了真空輸送、投加、快速攪拌等多種功能,直接安裝在所投加的水體中,達(dá)到快速溶解混合效果。

8、生產(chǎn)運(yùn)行效果

20066月份對北區(qū)水廠凈水處理工藝進(jìn)行了72小時性能測試,由于該階段屬于閩江洪水期,測試期間原水濁度在68174NTU范圍變化,流量從5406m3/h6916m3/h變化,高密度澄清池出水平均濁度為4.55NTU,小于設(shè)計要求的8NTU以下,濾池出水平均濁度為0.21NTU,小于設(shè)計要求的0.5NTU,經(jīng)受了高濁度超負(fù)荷運(yùn)行的考驗。

200610月份在閩江原水低濁度時北區(qū)水廠正常生產(chǎn)規(guī)模為89m3/d,原水濁度基本在10NTU以下,聚合氯化鋁投加量為1112ppm,PAM投加量約為0.06ppm,中間加氯量約為1ppm,后加氯量約為1.52ppm,出水余氯量為0.70.9ppm(有效氯含量),高密度澄清池出水濁度約0.20.4NTU,出廠水濁度約為0.10.15NTU

目前實際運(yùn)行時,考慮原水濁度較低,PAM投加量為0.06左右,運(yùn)行中不需要進(jìn)行后混凝處理。

9、存在問題

1)北區(qū)水廠兩組機(jī)械攪拌混合池合建在高密度澄清池前,集中在一邊,其中一組混合后的經(jīng)豎管直接進(jìn)入反應(yīng)池,而另一組混合后需經(jīng)過約13m的渠道后再經(jīng)豎管進(jìn)入反應(yīng)池,混凝時間太長,造成遠(yuǎn)離混合池的一組沉淀水濁度高于靠近混合池的一組,影響水質(zhì)。

2)由于閩江原水長期濁度較低,造成泥量的減少,原設(shè)計按高密度澄清池中預(yù)沉/濃縮池泥位控制排泥,由于污泥層不夠密實,而泥位計得到的是虛污泥層泥位高度,造成排泥量太多,而進(jìn)水污泥又需要較長時間補(bǔ)充,影響了反應(yīng)池的懸浮污泥層濃度及處理效果。目前擬考慮在控制程序中增加泥位計反饋排泥的滯后時間,使污泥層的實際泥位達(dá)到設(shè)計高度后再排泥。

3)原設(shè)計濾池反沖洗前先停止進(jìn)水繼續(xù)過濾,以降低砂面上水位,減少排水量,但由于反沖洗前濾砂層阻力較大,水位下降較慢,原設(shè)計僅按設(shè)定液位來啟動反沖洗程序,造成單格濾池反沖洗時間較長(主要是反沖洗前排水時間較長),其他格濾池處于超負(fù)荷運(yùn)行,影響出水水質(zhì)及反沖洗排序堵塞。目前擬考慮在控制程序中增加反沖洗前繼續(xù)過濾的時間控制予以解決。

4)原設(shè)計中間加氯投加點(diǎn)設(shè)在高密度澄清池后混凝池中,而后混凝攪拌機(jī)材質(zhì)為不銹鋼304L,理論上可耐受5mg/l的加氯水,但考慮加氯水在池內(nèi)濃度分別不均勻,攪拌機(jī)仍有潛在的腐蝕可能,為了安全及設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,建議與氯水接觸的金屬件應(yīng)采用SS316不銹鋼。

 

 

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